硬度峰值。时效时间再延长,硬度下降。 比较不同热处理工艺验证下的金相组织(如图17~20),固溶水冷后未时效的金相组织中,晶界合金相析出少,初生а相颜色灰白,晶内析出少;固溶空冷后未时效的金相组织,初生а相颜色灰色,晶界析出相增加不明显,与固溶水冷后未时效的金相组织差别不大;固溶水冷 100°C时效50分钟,晶界析出相与固溶水冷后相同,初生а相颜色灰白色,晶内合金相弥散析出;固溶水冷 100°C时效70分钟,晶界黑色二次相开始聚集,初生а相内析出相明显增多。 失效分析,热处理验证试验结果与理论分析一致。
失效分析:热处理硬度低的原因是产品未经固溶处理,随后的热处理温度高,保温时间长,产生过时效。6建议 (1)根据产品特性及硬度高于145HV的技术要求,建议采用“固溶后空冷 100~120°C时效”的热处理工艺。固溶处理组织越好,时效时间可以相应延长。在保证硬度技术要求的前提下,时效越充分,综合性能越好; (2)对于热处理后硬度低于145HV的产品,可以按照“固溶 人工时效”的方法做返修处理。 来源:美信检测官网 3/3 首页上一页123 |