10大方法教你如何排除过程仪表及调节阀故障

时间:2016-01-23 来源:网络 作者:佚名 收藏到我的收藏夹
简介:所谓仪表故障,大致可分为两类,一类是仪表自身故障,另一类是系统故障,是生产过程中仪表检测与控制系统出现的故障。仪表自身故障第一类故障,由于故障比较明确,处理方法相对比较简单,对于这

处理方法 

更换信号电缆,PI608指示回复正常,与实际相对应。液位检测故障判断分析与处理液位检测故障判断分析与处理 液位检测故障和流量、温度、压力检测一样,其故障现象也可概括为液位指示不正常。液位测量仪表有浮力式、电容式、差压式、超声波、雷达等,测量仪表虽然不同,但故障判断思路却相差不多。现以电动浮筒液位变送器为例加以说明。
液位测量故障处理举例两个液位计指示不一致

工艺过程 T-501塔液位测量采用浮筒液面计,在同一位置安装玻璃液面计。

故障现象 浮筒液面计指示为50%,而相同位置的玻璃板液面计指示已是满刻度了。

分析与判断 用浮筒液面计测量精馏塔的液位是常用的一种测量方法,在安装浮筒液位计的同时也常常安装玻璃板液位计,以便操作工在生产现场巡检时能比较直观地观察塔的液位,这种安装方法往往会出现两个仪表指示不一致的现象。出现这类故障,工艺人员往往会认为是浮筒液位计坏了,仪表工一般也首先检查浮筒液位计。关闭浮筒液位计取样阀,打开排污阀,检查零位,然后在外浮筒内加液,检查指示是否相应变化,对应刻度值,如不正确,加以校正。针对此故障现象,检查浮筒液位计,无故障。检查玻璃板液位计也没有堵。

然后进行查漏试验,发现玻璃板液面计顶部的压力及接头处漏。由于微量泄露,造成玻璃板压力及气相压力偏低,液面相对就上升了,造成玻璃板液位计假指示。还有一种情况,即玻璃板液位计取样阀处堵塞。当液位下降时,浮筒液位计指示随之下降,而玻璃板液位计由于取压阀门处堵塞,以表内液位不变,造成两表指示不同。

处理方法 拧紧气相压力表处接头,使之不漏,则仪表指示恢复正常,两表指示一致。

锅炉汽包液面指示不准

工艺过程 某石化企业锅炉F-701液位指示调节系统LIC-701采用差压变送器检测液位,同时在汽包另一侧安装玻璃板液位计。

故障现象 开车时,差压变送器输出比玻璃板液面计指示值高很多。

分析与判断 采用差压变送器检测密闭容器液位时,导压管内充满冷凝液,用100%负迁移将负压管内多于正压管内的液柱迁移掉,使差压变送器的正负压力差△P=hρ,h为液面高度,ρ为水的密度。差压变送器的量程就是Hρ,H为汽包上下取压阀门之间的距离。调校时,水的密度取锅炉正常生产时沸腾状态的值,此时水的密度是0.76g/cm3。锅炉刚开车,锅内温度、压力没有达到设计值,此时水的密度是0.98 g/cm3,虽然h不变,但hp值增大,△p=ρh,输出增加。玻璃板液位计只和h有关系,所以它指示正常,但差压变送器指示液面高度却大于玻璃液面计高度。这种情况是暂时现象,过一段时间锅炉正常运行时,两表指示就能一致,不必加以处理,但要和工艺人员解释清楚,如果这时仪表工解释不清楚这个现象产生的原因,而工艺人员又坚持要两表指示一致,最终仪表工将差压变送器零位下调,直至两表一致。待锅炉运行一段时间后,如不将差压变送器零位调回来,差压变送器指示将偏低。

调节阀故障处理调节阀阀杆与阀芯连接处经常折断

工艺过程 吸收塔液位控制系统为分程控制系统。

故障现象 控制系统中某一调节阀阀杆与阀芯连接处经常折断。

分析与判断 该控制系统中一调节阀经常处于小开度下工作。调节阀一般不宜在小开度下工作,阀在小开度时,节流件间隙小,流体流速大,流体介质容易产生闪蒸,对节流件除机械冲刷气蚀外,小开度造成不平衡力大,使阀稳定性差,产生振荡,使阀杆容易折断;阀芯阀杆材质选择不当;

阀芯阀杆连接方法不当,机械应力集中;阀芯与阀盖导向间隙配合不当,若间隙配合过大则易产生振荡。

处理方法 该系统为一分程控制系统,可固定一个调节阀的开度,适当调整和增大另一调节阀的开度,在校准时两调节阀信号重合性比例适当;选择韧性较大的材质;阀芯与阀杆连接处在焊接后应在车床上加工一圆弧,让机械应力分散;根据材质的强度、膨胀系数及阀芯直径和耐磨特性配制间隙。

调节阀阀杆振动

故障现象 调节阀在接近全关位置时,阀杆出现振动,影响控制质量。

分析与判断 导致阀振动的原因一般有以下几个:阀门定位器输出不稳定;膜片漏;气路漏;阀体方向反。

处理方法 首先对气路、膜头进行泄露检查、试验,均正常;又对定位器进行校验,正常;最后分析可能是阀体装反。但阀体的方向标志与流体流向一致。经拆验,发现此阀改装过,阀体确实装反,正确安装后,故障消除。

二氧化碳升压机喘振调节阀开度忽高忽低

工艺过程 FCV-1001调节阀是升压机的防喘振调节阀。它接受调节器FIC-1001的输出信号,控制升压机的二氧化碳循环量,实现防喘振控制。

故障现象 调节阀FCV-1001工作不稳定,其开度忽高忽低,无法正确地控制二氧化碳循环量,导致循环量激烈波动,威胁着升压机的安全稳定运行。

分析与判断 调节阀是气动薄膜式调节阀。根据其结构特点和以往的维护经验,造成调节阀工作不稳定的主要原因有以下几点:调节器的内输出信号不稳定;阀门定位器的气源压力波动;阀门定位器故障,工作失灵;工艺管道基座剧烈振动;调节阀的流通能力值过大,调节阀在小开度下工作;调节阀阀杆摩擦力大,产生迟滞性振荡;调节阀的执行机构的刚度不够或预紧弹簧的预紧量不够造成了振荡;调节阀的节流元件配合或导向套间隙过大。

处理方法 根据现场检查情况,基本排除了调节器输出信号不稳定、气源压力波动和工艺管道剧烈振动的原因。因此,调节阀工作不稳定的原因在于调节阀本身和阀门定位器。将调节阀切换到手动控制,断开阀门定位器反馈杆与调节阀阀杆之间的连接,使调节阀与阀门定位器之间完全隔离,即调节阀不受定位器输出信号的控制,定位器不受调节阀动作的影响,观察调节阀和定位器的运行情况,调节阀的阀杆不再动作,工作稳定,而定位器的输出信号仍在不停地波动。显然,定位器故障,工作失灵时造成调节阀工作不稳定的原因。

资料来源:海川化工论坛

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