新安装流量计不能开表 工艺过程 某化工企业新安装一套工艺装置,其中冷却水总管装置测量FI-8005采用孔板和1151变送器作为检测仪表。因为是冷却水总管流量,工艺管道直径为DN400mm,流体传送装置采用离心泵。 故障现象 工艺泵、管道由流量,打开取压阀、三阀组,供电后,仪表指示最大。 分析与判断 调校检查差压变送器,没有问题,符合精度,稳定性能好;检查导压管系统,也没有发现负导压管由泄漏;仪表本体负压室也无泄漏。对仪表以及测量系统检查,没有发现问题,那么,剩下的原因就是工艺因素了。 分析工艺过程,因为是冷却水总管,管径很大,流体流过管径阻力很小,压力损失也很小。 观察离心泵出口压力表,表压很低,DN400管道和工艺阀门很大,一时难以判断阀门开度。 从离心泵特性可知,离心泵扬程和流量有一定关系,上述情况就是离心泵流量太大,扬程太小。关小离心泵出口阀,离心泵出口压力指示上升到0.4MPa,差压变送器检测流量正常。 所谓差压变送器不能开表的原因,实际上是水流量太大,远远超过设计流量值,使泵出口流量达到设计值,只要工艺达到设计值,仪表也就指示正常了。 压力检测与控制系统故障处理压力连锁失灵 工艺过程 某石化企业重油总管压力测量报警连锁PAS-723。 故障现象 锅炉燃料油-重油总管压力下降,但备用泵P723B不能自动启动,导致重油压力继续下降,直到锅炉联锁动作切断重油而停车,造成故障。 分析与判断 正常情况下,当重油总管压力下降到某一值时,备用油泵P723B应自动启动,使重油保持一定流量和压力。现在P723B没有启动,说明备用泵没有收到压力下降的信号,也就是说PAS-723压力变送器没有感受到总管压力力的变化。检查到该故障是由导压管内隔离液被放掉、重油进入导压管以及变送器的弹簧管内而引起的。由于采用隔离液测量总管压力,导压管和仪表没有采用伴热保温,重油凝固点比较低,因此在导压管和弹簧管内冻结,不能感应和传递总管压力的变化。同时,由于重油固化而体积膨胀,传感元件受力使指示偏高,亦一直保持这个值。当总管压力下降时,此值不变,备用泵不启动,直至锅炉停车。 处理方法 用蒸汽吹扫导压管,拆下弹簧管用汽油洗干净。仪表重新投用前导压管内要充满隔离液。清洗冲液后,仪表指示正常,联锁报警系统正常。仪表工在日常维护时要注意隔离液,不能随便排污。 精馏塔压力指示异常 从4串接万用表,电流应为4~20mA。 故障现象 PI608为制冷装置精馏塔顶压力指示,量程为2.5MPa,测量介质为气氨,导压管灌变送器油,正常情况下,PI608指示为60%,即1.5MPa。某日仪表巡检人员发现PI608趋势图变化波动大,大部分时间在20%-40%波动,且有几次位于零点附近。工艺操作人员反映,压力应在60%左右,且波动较少,比较稳定。 分析与判断 判断取压系统因PI608导压管灌有隔离液,是否因为隔离液流失造成指示不准?隔离液中有气体而造成指示波动?将隔离液防掉,更新灌液,调校零点后启表,仪表指示仍偏低。 判断安全栅及FTA问题,在安全栅处测量电压及信号,情况如下:在1、2合4、5端测得电压信号为2.6VDC,而DCS指示为40.5%,说明FTA在TOP工作正常,无故障;在2、3和5、6端测得电压为24VDC,4、6间电压为19VDC,安全栅向变送器输出的电压正常;在4端串接万用表测得电流为10.3mA,这与DCS指示对应,说明安全栅无故障。 判断变送器问题 在变送器接线端子出测得电压为10.6VDC,低于变送器工作电压,拆掉变送器信号线,测得信号线电压为24VDC,而在安全栅本质安全侧的电压为19VDC,说明在电缆上有很大压降产生。用标准仪器模拟变送器,DCS指示仍存在故障,验证变送器无故障。从安全栅本安侧接上标准仪器,模拟变送器信号,DCS指示与标准仪器输出电流相对应,证明了故障就在信号电缆上。从安全栅断开信号电缆,并将电缆短路,把现场断开的信号电缆与变送器连接,测得信号电缆阻值为2k欧姆且变化校大,而信号电缆的正常阻值时4欧姆左右。说明信号电缆某处出现故障,当电流信号流过时产生较大的压降,降低了信号电压。因为信号电缆阻值大,在电缆上产生了较大的电压降,减少了信号电压,使PI608指示比实际值低;电缆阻值的大范围波动造成PI608指示波动大;若电缆阻值过大,将造成回路信号很小,以致电压信号在1.2V左右。 3/4 首页上一页1234下一页尾页 |