混凝土强度异常波动的原因分析

时间:2017-03-20 来源:网络 作者:佚名 收藏到我的收藏夹
简介:\前言预拌混凝土以其施工便捷、质量可靠而在我国城乡迅速发展。 随着预拌混凝土使用的普及,我们不得不注意到,近年来,因预拌混凝土质量问题而造成的工程质量事故屡见不鲜,诸如强度达不到设计

煤灰中的碳含量对外加剂的减水率有着较大的影响。

因各电厂所用煤质和燃烧工艺的不同,粉煤灰中的矿物成分也时有波动,因而,我们在检测外加剂的适应性时,应同时检测进厂粉煤灰的适应性变化,一旦发现与外加剂适应性异常,应立即采取处理措施。


此类问题的解决方法,一是选择相互适应性良好的外加剂或水泥(粉煤灰),二是要求外加剂厂家密切配合,针对该品种水泥或粉煤灰进行研发,改善外加剂的适应性,一旦发现适应性有异常时,必须能迅速通过增加外加剂掺量或添加阻滞成分进行解决。


3 砂、石吸水率的影响
对砂石含水率的检测,相信多数搅拌站都很重视,但砂石的吸水率检测,却常常被忽视。

实践中,同样是含水率6%的砂,拌出来的混凝土坍落度可能会相差30~40mm,就是因为砂石的吸水率差异。

其实,从外观上也可观察到,表面粗糙、孔隙较多的砂石,其吸水率往往较大。

笔者曾经为生产C60的HPC混凝土而试拌过多种不同产地的砂石。结果就发现,两种细度模数相同,含水率也相同的砂所拌制的混凝土结果却相差很大,一种坍落度270mm、扩展度达700mm;而另一种坍落度和扩展度分别只有220mm和500 mm,同时还很粘滞。

经过仔细观察发现,前者砂颗粒表面光滑致密,几乎没有孔隙,而后者表面粗糙,细小孔隙较多。

进一步检测其吸水率,后者比前者要高出1.5%左右。经试验,拌制同样坍落度的混凝土,后者必须要多加5kg的水,拌出的混凝土强度也低约4MPa。


此类问题的解决方法,一是砂石进厂验收时要注意鉴别,分类堆放;二是适当提高外加剂的掺量,以保证混凝土的坍落度。


4 砂石颗粒级配的变化
日常生产中,品管人员往往对砂石的粒径及含泥量等硬指标很重视,而对砂石的粒径分布却重视不够。

实践证明,同样细度模数的砂,级配好者相比级配不良者(典型的如由粗细砂混合而成的混合砂),拌出的混凝土坍落度要大30~50mm左右。


而石子级配对混凝土的影响就更明显。笔者曾经多次试验,发现最大粒径和最小粒径均相同的同一品种石子,若拌制同样和易性、坍落度的混凝土,断级配石子需增加2~4%的砂率及5%左右的拌合水量,原因就是因石子级配差,空隙大需要更多的砂浆来填充,导致用水量大幅增加。


此类问题的解决方法,一是将砂石的颗粒级配指标也作为验收标准;二是通过合理掺配补足所缺粒级,使其粒径分布符合标准。


5结束语
日常生产中,当我们严格按配合比设计要求控制好混凝土的出机坍落度时,还要时刻注意原材料性能变化对坍落度的潜在影响。

一方面应根据材料变化情况,经常通过试验来验证生产配合比,积累相关经验数据。

另一方面,一旦发现混凝土坍落度或强度出现异常,要及时全面检测分析原材料的性能变化,并根据检测结果采取相应的处理方案,最终确保混凝土的实际水灰比符合设计要求,从而稳定混凝土质量。

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