(2)清理落砂 在铸件打箱后进行清理,观察铸件的外观发现与以往的产品相比,该铸件的表面质量有很大的改善,以往铸件落砂后表面需要进行碳弧气刨对表面粘砂进行清理,严重时还需要使用氧焰焙烧,但严重焙烧会导致铸件局部缺肉,通过改进措施后,该铸件表面较好,在清理过程中节省了生产时间,降低了清理材料的消耗。图4从各个角度观察铸件落砂后的外观表面。 图4 铸件初步清理后外观 (3)清理打磨 因铸件外观表面船件要求较高,要求对铸件进行整体打磨,从图5中可以看到初步打磨的情况,因树脂砂造型铸件表面的精度较高,再加上对涂料的使用进行了控制,该铸件的表面质量得到很大提高,打磨量较之前相对减少,节省了1/3的工期,降低了一半的人工成本。 结语 根据铸件的结构特点,正确合理地使用涂料能将铸件的总成本大幅度降低。根据我公司铸造分厂数据统计,对于大型铸钢件砂型铸造生产上铸件时,使用涂料前铸件消耗材料总成本1800~1900元/t,铸件清理般为150~170元/t,使用涂料后清理成本为110~130元/t。采用涂料能降低铸件生产成本30~40元/t,同时降低了铸件的废品率。涂料的合理使用提高了铸件的表面质量,降低了清理落砂的工期,增加了成本效益,保证了交货期和客户满意度。 来源:《金属加工(热加工)》 2/2 首页上一页12 |