多种制药废水处理技术分析,图文详解!

时间:2015-06-29 来源:网络 作者:佚名 收藏到我的收藏夹
简介:制药产生的污水因其污染物多属于结构复杂、有毒、有害和生物难以降解的有机物质,对水体造成严重的污染。同时工业污水还呈明显的酸、碱性,部分污水中含有过高的盐分药厂。废水主要包括抗生素生

3.4主要构筑物及设备

主要构筑物及设备见表3。

4、处理效果与效益分析

4.1 异常情况及解决措施


4.1.1 HDIC反应器

图3为HDIC反应器启动、负荷提高及稳定运行三个阶段的进、出水COD测定结果。


启动期间投加淀粉厂HDIC反应器的颗粒污泥,初始进水COD<5000 mg/L,当出水VFA<200mg/L,pH、ALK、COD正常,即进入提高负荷阶段;在进入提高负荷阶段后,控制出水VFA、pH、ALK、COD指标。调试后期即2009年3月以后.尽管进水COD值较高,出水COD仍在较低的范围之内,系统进入稳定运行。每天监测COD两次,间隔12 h取样一次,17个月的检测结果表明HDIC总体处理效率高于设计值。

虽然在调试过程中严格控制温度、pH、进水浓度、碱度及VFA等变化,HDIC反应器也曾发生碱度降低及VFA突然升高的情况,但通过投加碳酸钠及强化回流,系统很快恢复正常。

4.1.2 CASS池

①当水中氨氮和磷含量比例失调时,CASS池会出现生化性差的情况,此时可通过定期向CASS池中投加尿素和磷肥,补充N和P,并适量降低负荷,以改善池内废水的可生化性。

② 当CASS池负荷过高时,系统会产生大量泡沫,并伴有污泥上浮,出水SS明显增加的现象,此时可通过投加少量的絮凝剂PAC、增加曝气量、调节C︰N︰P值、提高污泥浓度等措施,经2~3 d的调整,系统得到恢复。


4.2 工程验收

该处理工程于2009年4月通过当地环保部门的监测验收,实测结果见表4(3次实测值的平均值)。

① 由调试阶段运行数据及表4可知,采用预处理/HDIC反应器/CASS工艺处理高浓度制药废水,处理效果良好,运行安全、稳定、可靠。

②该工艺充分发挥了厌氧处理的优势,耐冲击负荷能力强,产泥量少;并可根据进水水质的变化随时进行调整,适合在类似制药废水处理中应用。

③自控部分采用PLC监控系统,对工艺过程及设备进行控制和管理,保证了整个废水处理系统经济、安全的运行

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